دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 100442
ترجمه فارسی عنوان مقاله

فن آوری و سیستم قوی برای مدیریت واحدهای پمپاژ مکنده در چاه های نفتی

عنوان انگلیسی
Robust technology and system for management of sucker rod pumping units in oil wells
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
100442 2018 10 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 99, 15 January 2018, Pages 47-56

ترجمه کلمات کلیدی
واحد پمپاژ میله سوار، کارت دینامومتر، شناسایی، مدیریت، تابع همبستگی عادی، فن آوری قوی،
کلمات کلیدی انگلیسی
Sucker rod pumping unit; Dynamometer card; Identification; Management; Normalized correlation function; Robust technology;
ترجمه چکیده
ما یک تکنولوژی برای محاسبه توابع همبستگی قوی و نرمال از سیگنال را از سنسور نیرو بر روی رشته میله ای متصل به آویز از واحد پمپاژ میله سوار پیشنهاد می کنیم. توابع همبستگی نرمال قوی برای ایجاد مجموعه ای از ترکیبی از ویژگی های آموزنده استفاده می شود، که هر کدام به یک وضعیت فنی از پمپاژ میله سوار متصل می شود. ما نشان می دهیم که چگونه این مجموعه ها می توانند برای حل مشکلات شناسایی و مدیریت فرآیند تولید نفت در زمان واقعی با استفاده از کنترلرهای ارزان قیمت مورد استفاده قرار گیرند. نتایج حاصل از استفاده از سیستم در اشیاء واقعی نیز در این مقاله ارائه شده است. تعیین شد که صرفه جویی در مصرف انرژی و طول عمر دوره تعمیر و نگهداری به طور قابل ملاحظه ای باعث افزایش هزینه بهره وری شد.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  فن آوری و سیستم قوی برای مدیریت واحدهای پمپاژ مکنده در چاه های نفتی

چکیده انگلیسی

We propose a technology for calculating the robust, normalized correlation functions of the signal from the force sensor on the rod string attached to the hanger of the sucker rod pumping unit. The robust normalized correlation functions are used to form sets of informative attribute combinations, each of which corresponds to a technical condition of the sucker rod pumping unit. We demonstrate how these sets can be used to solve identification and management problems in the oil production process in real time using inexpensive controllers. The results obtained from using the system on real objects are also presented in this paper. It was determined that the energy saved and prolonged overhaul period substantially increased the cost-effectiveness.